在我们的车间里,每个岗位的事情重复性很强,许多时候都是在重复做一样的事情,这些看似简单的运作,它不但需要的是高涨的激情和劲头,更需要我们去发明事情细节中的改善和立异。在日常的事情中难免会遇到一些问题,只要认真视察和思考,用心发明,就一定有新的步伐把问题解决,也就不会把保存的问题带到下一个工序。
查补是综合前面各个工序的疵点检验部分,也是制品出货的最后一道品质把关工序,极其重要,其中手工活也比较繁杂。按原来古板的做法,员工们每做好一打货衫必须要清理一次事情台面,把查补历程中货衫修剪出的线头清扫到垃圾篮内,以免线头粘在已经查好的大货衫上——这个问题虽小,但被检验员抽查出来,就需要整批返工,或者流入到下一道工序包装部分,也将导致包装部分增加工序本钱。
可是古板做法也保存一些问题,就是频繁清理台面,费时辛苦,让员工感受到烦燥和疲劳。为改善查补事情效率,厂部领导和部分主管经过研究,决定在每张查补台上装置一把风枪,便当员工们清理台面线头。
试用一段时间后,发明效率和质量简直有所提高,但在风枪使用历程中,不但会吹掉台面上的线头,细小的毛屑也会随风飘起,并且吹落在地面上的线头如果没有实时清扫,员工在车间走动的时候,地面上的线头就会被脚步带到另一个位置,这个做法倒运于“6S”治理的推行。
为此厂领导再次召集车间主管师傅总结之前的经验,经多次研究测试,研发出了“清理槽”装置。这是一个装置在查补台靠员工一边的牢固凹槽,直径为10厘米,凹槽两头装各装有一个PVC材质的水管弯头,弯头管下面再套上一个特制的布袋。员工们在事情中查补修剪出来的线头直接放到凹槽里,从凹槽处清理到特制的布袋内。值得一提的是,所用的布袋是利用大货辅料剩余的布料制作,用有弹性的绳子绑在在水管出口处,既便当员工取放清理布袋里面的线头,又可以循环使用。这个做法既坚持事情场合洁净整洁,又增进了员工对事情的积极性,做起货来越发便当快捷,效率大有提高。
事无巨细,皆出于心,一切事物都有立异的可能性,希望我们全体员工一切以生产实际出发,积极、主动拓展思维,提出贴近实际、易于应用的新步伐、新看法,从日常事情中总结经验,创立更新更好的要领,应用到事情实践中去,相信公司会因为我们上下一心、配合努力,奏出越发辉煌的乐章。