为了生产效益最大化,我们一直在寻找利于生产多快好省的要领,制衣工具模板的应用,同样适用羊毛衣特殊工序的技术改善,本期重点讲述羊毛衣后整特殊工序的工艺改善,技改效果明显,既提升了效率,品质也提高了。具体案例如下:
改善1:辅助工具之——定规间前后侧骨1/4”明线
改善前:背面间线,工具用崎岖压脚,正面要1/4”间线效果,时间为12.5分/件。
背面间线易巨细,弯位不顺直;衣服穿在身上看正面,背面压线再悦目,正面效果不佳,品质也不接受。
改善后:转变背面间线车法,用正面间线,工具改用小平压脚+定规,这样1/4”间线均匀不会巨细,并且解决弯位间线的弧度问题,缝盘子口偏小用手势控制,向前推一点子口,不易溜边;虽然缝盘子口太小间不到线,该退返修就退,不可将就。改善后间线时间为6.5分/件,改善后效率提升52%。
改善2:辅助工具之——人字车车主标
改善前:人字车用普通平压脚车主标,因两边间线离主标1/16”位,平压脚孔小没有挡边,车缝得认真看边际线,车后容易巨细子口。改善前时间为1.33秒/件。
改善后:平压脚替换成1/16”挡边压脚,压胶孔大易看清,有挡边位车缝时直接靠着主标间1/16”线。改善后间线时间为1.17分/件,改善后效率提升13.7%。
改善3:花样车的使用
改善前:2023D05202款,平车车不规则章,间边1/16”线,一件3个章,时间为6.65分/件。平车车不规则章,工序品级难度增加,间1/16”边线易巨细,不均匀且车好后的衣服不平服,耗时辛苦。
改善后:平车趁魅章改用花样车趁魅章,改善后时间为3.05分/件,改善后效率提升118%。改善后用花样车模板,尺寸牢固,线迹均匀且车好后的衣服平整,省时省力。
该款订单780件,虽然件数未几,但一件衣服有三个章,一单就是2340个章。差别工人用平车车出的效果各纷歧,花样车模板用专机车出的每一件衣服,泛起出的效果都一样,品质稳定。
小小的改善,大大的提升,高品质的要求永远是我们追求的目标,也是我们的生存之本,改善——我们一直在路上。